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在熒光滲透檢測(cè)中,也就是FPI的PSM檢測(cè)中五點(diǎn)試塊可能會(huì)碰到如下問(wèn)題:
一、試塊顯示的點(diǎn)數(shù)與基準(zhǔn)相片顯示的不一致,比基準(zhǔn)相片顯示的點(diǎn)少。
二、試塊E點(diǎn)顯示出來(lái)的缺陷熒光亮度很小,難以辨識(shí),與基準(zhǔn)的相差較大。
三、試塊的熒光背景過(guò)深,去除性檢測(cè)不合格。
造成上述E點(diǎn)顯示不出來(lái)的可能原因如下:
一、試塊的人工缺陷內(nèi)有異物(如水、溶液、以前的滲透液殘余物等)的存在,影響滲透液的充分滲入。這些異物來(lái)自于:系統(tǒng)檢驗(yàn)后的后清洗不徹底而殘留的滲透液。系統(tǒng)檢驗(yàn)之前,PSM-5試塊干燥不徹底,人工缺陷內(nèi)的混合液沒(méi)有去除干凈。
二、對(duì)試塊清洗時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致人工缺陷內(nèi)存在的滲透液被沖洗了。通過(guò)調(diào)整清洗時(shí)間和清洗方式,防止對(duì)試塊造成過(guò)洗。適當(dāng)提高顯像時(shí)間使缺陷內(nèi)的滲透液能較充分的回滲試塊表面,用以提高試塊缺陷顯示的亮度,便于分辯和觀察。
PSM-5五點(diǎn)試塊的熒光背景過(guò)深原因
一、試塊進(jìn)行滲透檢測(cè)前時(shí),對(duì)試塊表面預(yù)清洗不徹底,試塊在干燥過(guò)程中,將殘留的異物干燥在試塊表面,造成試塊在滲透檢測(cè)的清洗過(guò)程中滲透液難以去除。
二、操作過(guò)程中沒(méi)有將多余的滲透液清洗徹底,有部分殘留滲透液留在試塊表面。在后續(xù)采用風(fēng)對(duì)零件多途水分吹干時(shí),將殘余的滲透液吹花,造成不合格的試塊背景。
關(guān)于E點(diǎn)不顯示或者去除性不好,有如下改進(jìn)方法:
一、改進(jìn)試片的預(yù)處理,重新訂制試塊滲透前的干燥條件,干燥溫度60度,時(shí)間20分鐘。確保檢測(cè)用試塊完全干燥,去除人工缺陷內(nèi)殘余的水或溶劑。
二、設(shè)計(jì)了新的后清洗方法,在試塊的后處理中更改清洗方法,采用了新的超聲波清洗設(shè)備,由(溶劑+超聲波清洗,時(shí)間22分鐘)替代以前的直接用水沖洗,確保試塊完全清洗干凈后了,才放入干凈的溶劑中浸泡,并定期更換浸泡用溶液。(建議3月?lián)Q一次)。與些同時(shí),盡可能采用方的容器盒,帶有一點(diǎn)傾度的。
三、不合格的風(fēng)吹干方法會(huì)也會(huì)造成試塊吹花,通過(guò)調(diào)整滲透檢測(cè)過(guò)程中風(fēng)吹干方式和時(shí)機(jī),壓力在0.017MPA。同時(shí)在試塊在清洗后即進(jìn)行吹干處理,防止缺陷內(nèi)的滲透液回滲到試塊的表面,避免因風(fēng)吹干了殘留物。且零件在進(jìn)入烘箱烘干前,盡量將表面的積水吹干,避免留下水漬印跡。
四、調(diào)整顯像時(shí)間,由原來(lái)的16分鐘增加至32分鐘,以便于缺陷內(nèi)的滲透液盡可能多的回滲出試塊表面。
關(guān)于試塊的交期:基本上是現(xiàn)貨供應(yīng)、價(jià)格合理。
試塊雖小,但是責(zé)任不小,如有不詳之處,敬請(qǐng)來(lái)電來(lái)郵交流 jiegaosh@yeah.net
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